化肥厂蒸发冷凝水除氨氮树脂,吸附氨氮材料,脱除氨氮树脂

  • 品牌名称:化肥厂蒸发冷凝水除氨氮树脂,吸附氨氮材料,脱除氨氮树脂
  • 公司名称:科海思(北京)科技有限公司湖北分公司
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  • 更新日期:2020-07-22
品牌介绍
 化肥厂废水中的主要超标污染物指标为氨氮、硫化物、和总 化物、氟化物、总磷等,水质具有氨氮含量高并含有有毒的总 化物及硫化物,且此类污水的可生化性较差。氨氮是化肥厂废水的主要污染物,进入水体可以引起水体富营养化,导致水质恶化,使排放受到严格限制。化肥厂废水主要来自合成氨、尿素车间的高浓度氨氮废水,这部分废水氨氮主要存在形式为无机氨。

 目前处理化肥厂废水的方法大多是考虑如何除废水中的氨氮, 常用物化法中有吹脱法、膜分离法、离子交换法等;生物法主要应用生物硝化反硝化原理,处理工艺主要包括 A/O 法、SBR 法、曝气生物滤池法(BAF)、生物膜法等;化学法中主要包括折点加氯法、湿式氧化法、化学沉淀法等。

下图为以特种树脂为核心工艺进行脱除氨氮的工艺流程:

 

    流程说明:废水先经自动格栅去除大颗粒杂质,进入调节池,以污水泵提升至酸化水解池去除废水中NH一N,然后进入混凝反应沉淀池内,投加石灰水调pH(石灰投加装置、PAM加药装置与PLC自动控制石灰水的投加量),使pH=8时停止加药。形成絮凝体混合液流入到沉淀池,生成各种磷酸钙盐和CaF2沉淀物。出水进入到中间水池(以保证沉淀池稳定),用泵提升至絮凝气浮装置,在絮凝剂PAC的作用下(pH6.47.2)通过气浮法将氟化物、SS进一步去除。然后经砂滤池过滤稳定水质,再进入离子交换树脂固定接触吸附床继续去除氨氮,使出水完全达到排放标准。

沉淀污泥、气浮浮渣、消化污泥由污泥泵送入污泥浓缩池,上清液回流至调节池。污泥经污泥泵抽送到板框式压滤机脱水处理。

目前运用该工艺流程,出水氨氮稳定在0.5mg/l以下,且具有如下优势:

优势1:

选择性高,有效去除氨氮,出水标准可做到0.1ppm以下。

优势2:

运行稳定性好,在有效的运行周期内不出现水质的波动。

优势3:

通过再生洗脱将氨氮转化为产品回收,可得到高浓度的铵盐溶液,具有较高的经济价值。

优势4:

占地面积小,以100方每小时树脂一用一备为例,实际占地面积约为50-60平方。

 

 

 湖北某化肥企业案例说明:水量为200吨/小时,进水氨氮380ppm,出水要求5ppm以下,方案设计21备,树脂工艺流程为石英砂过滤+活性炭过滤+保安过滤+除氨氮脂离子交换,处理后排放水质指标稳定在1ppm以下,树脂再生产生的硫酸铵浓缩液用他们厂原有的蒸发器结晶成铵盐,项目已于2018年运行,现在一直稳定达标。

  树脂的产水氨氮可以达到1ppm以下的标准,适用于膜后产水去除氨氮,蒸发器产水除氨氮,树脂均粒的特性赋予了树脂,耐用寿命长,洗脱效率高,机械强度大,不易碎,不跑漏。

型式

阳离子交换树脂

主体結構

凝胶型

离子型式

氢型

功能基

磺酸基

粒径

均粒 0.55mm

均勻係数

1.25 Min

平均粒径

0.58 ( +/- 0.05)

全交换容量

1.80 meq/ ml (min.) in H+ form

含水份

Approximately 53% in H+form

pH范围

0 to 14

膨脹係数

7% from Na+ to H+ form.

密度

800-840 g/l in H+  form 830-870 g/l in Na+ form

允许温度

120°C in H+  form 140°C in Na+form

溶解率

不溶于任何溶剂

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